焦化廠攔焦車除塵器除塵效果不佳的原因分析
焦化廠攔焦車除塵器,攔焦車除塵設(shè)備改造,焦爐焦側(cè)除塵器方案攔焦車是大型焦爐的配套設(shè)備,一般運行在焦爐焦側(cè)的鐵軌上。在運行過程中會產(chǎn)生大量的粉塵,攔焦車除塵器專門用于攔焦車粉塵治理,那么攔焦車除塵器出現(xiàn)凈化效率不高的原因有哪些呢?午陽環(huán)保為您簡單介紹一下 :
1、攔焦車除塵器新裝濾袋原因
新裝的潔凈濾袋孔隙較大,剛開始使用時粉塵通過率較高,尚未達到zui佳的過濾狀態(tài),粉塵排放量較大。隨著過濾的進行,粉塵在濾袋的外表面堆積形成粉塵層,使濾袋外表面的孔隙變小,除塵效率提高,“塵濾塵”的作用可去除微細粉塵99%以上。因此測定脈沖袋式除塵設(shè)備的除塵效率在連續(xù)使用1個月后進行_為準確。
2、攔焦車除塵器濾袋破損原因
濾袋破損將導致含塵氣流直接外排、除塵器后的排氣筒出口冒灰。對于離線清灰的大型脈沖袋式除塵設(shè)備,可以采用以下方法確定破袋的位置:用手動操作方式逐個倉室進行清灰,每次關(guān)閉1個倉室的出氣閥,注意觀察排氣筒出口,當有破袋的倉室停止過濾時,排氣筒出口_不再冒灰,據(jù)此可確定哪個倉室出現(xiàn)破袋。如果只有個別濾袋破損,用鐵蓋密封住該花板孔, 即可確保排放的粉塵濃度達標。需要_換濾袋時, 建議同一臺除塵器的所有除塵布袋同時_換,_每個濾袋具有同等阻力。如果只能_換幾條濾袋, 需把新濾袋的袋口封閉,埋入除塵灰中幾天, 增加新濾袋的阻力, 使新濾袋的阻力與舊濾袋接近。
3、 濾袋原因造成除塵效果不佳的解決方法
檢查濾袋的安裝是否正確。通常的脈沖袋式除塵設(shè)備,依靠縫制于濾袋口的彈性脹圈將濾袋嵌壓在花板孔內(nèi),通過花板將中箱體塵氣室與上箱體凈氣室嚴格區(qū)分。如果濾袋口的彈性脹圈未能與花板孔_密合,出現(xiàn)了縫隙,_會導致含塵氣流直接進入凈氣室,排氣筒出口冒灰。可以逐一檢查除塵濾袋口的安裝情況,發(fā)現(xiàn)縫隙的要壓緊密封。在脈沖袋式除塵設(shè)備的安裝過程中,濾袋的安裝質(zhì)量是監(jiān)督檢查的重點之一。煉鐵廠對濾袋的安裝進行了改進優(yōu)化:在每個花板孔上方焊接1個套圈,套圈高度為 30mm且與花板孔同心,將縫制于濾袋口的單層彈性脹圈緊貼套圈內(nèi)壁安裝,不但_了濾袋的安裝高度平整、密封,而且使濾袋的安裝、拆卸_為簡捷。
4、攔焦車除塵器本體原因
對于進風通道與出風通道僅用隔板分開的除塵器,須檢查中間隔板是否焊接嚴密。如果中間隔板出現(xiàn)焊縫、缺口,進風當中的高濃度粉塵會竄入出風通道,導致排氣筒出口冒灰。確保中間隔板的焊接質(zhì)量,使進風通道與出風通道_分隔,是除塵器制作安裝當中質(zhì)量檢查的另一重點。